本周四,由質量安全部牽頭對前期安裝運行的五個增壓泵房進行了初步驗收,驗收的目的是對泵房的安裝和運行情況做一個大概了解,對現場的安裝和焊接質量做一次檢查,在檢查的過程中也發現了一些不合理的地方,下面就此闡述一下我的個人觀點。
首先,水箱的設計過于依賴理論,其大小和容量滿足設計要求,但現實存在的問題是因為現場的空間限制,導致水箱的頂部離房頂只有30~
其次,水箱的進水采用浮球閥控制,而大多數的進水口與浮球的控制位置設計在了一起或者是靠的很近,這樣就導致了后期進水水流的波動將帶動浮球閥的波動,進而導致浮球閥的進水不穩定,從而導致對直供水的壓力波動。
再者,有的現場水泵的安裝基礎比水箱的基礎還要高,一方面水泵自身要求液位高于某個高度(立式泵建議在電機的下巖)。舉個例子說,水箱和水泵的基礎一樣、水泵的電機下沿離基礎為
另外,水箱的排水口有的設計在水箱的側面,這樣在清洗水箱的時候里面的水很難完全的排空,給清洗帶來了困難,另外有的水箱長度達二十多米,而僅僅在一端留了排水口,我想對于無排水口一端的清洗想必就是難上加難了。
對于上述的問題,首先一定要本著理論結合實際的原則,根據現場的情況調整設計方案,其次適當抬高水箱基礎,降低水泵基礎,使兩者的的落差盡量縮小,這樣不但增加了可用水量,還減少了材料成本。對于大的水箱,排水口可以設計兩個以上,最好設計在水箱底部,排水口處于最洼部位。
(機電設備部 曹鍇)